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EMPRESAS |
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Aplicación
del sistema de extracción de dos fases para la remediación de aguas
subterráneas en el área Río Neuquén Claudia
Boglione, Jorge Fasano, Carlos Arias de Pecom Energía |
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La
Empresa y su entorno Pecom
Energía S.A. de Perez Companc S.A. es una empresa líder en un importante
sector de la industria de Argentina y de América Latina, incluyendo la
producción y el transporte de petróleo y gas, refinería y petroquímica,
generación, transmisión y distribución eléctrica y actividades
forestales. Área
Río Neuquén El
Área Río Neuquén es operada por Pecom Energía S.A. desde 1994. Cubre
una superficie de 726 Km2, adoptando la forma de un polígono irregular
desarrollado sobre ambas márgenes del Río Neuquén y la confluencia de
éste con el río Limay. El área abarca unos 480 Km2 en la Provincia de Río
Negro y 246 Km2 en la del Neuquén. Principalmente es un yacimiento gasífero,
con hidrocarburos líquidos asociados. Aproximadamente
el 30 % de la superficie de concesión está ocupada por centros urbanos:
las ciudades de Neuquén, Cipolletti, Centenario, Contralmirante Cordero y
las poblaciones de Vista Alegre Norte y Sur. La
zona de explotación del Área se centra en la porción norte, en
ambientes geográficos marcadamente diferenciados: la meseta y el valle. En
el valle, gran parte de las instalaciones están ubicadas en zonas de
chacras en las que se desarrolla una intensa actividad frutihortícola con
una amplia red de canales de riego. Las
principales instalaciones (plantas de tratamiento de crudo, de inyección
de agua y de tratamiento de gas) se encuentran sobre la meseta. Siendo
el río Neuquén la fuente fundamental de la provisión de agua potable y
de riego, se han asignado importantes recursos para la prevención y el
control de incidentes con potencial de producir impactos ambientales
negativos. En
1998 el Área Río Neuquén obtuvo la Certificación de la Norma ISO 14001
y uno de los aspectos más significativos encarados, aparte de la
mencionada prevención de la contaminación, fue el de evaluar y mejorar
las comunicaciones con la comunidad local. Naturaleza
del problema En
oportunidad de estar estudiando la influencia de un acuífero de origen
antrópico (generado y recargado por el excedente de agua de riego de un
establecimiento agrícola lindero) para evaluar su influencia en los fenómenos
observados de deslizamiento de los bordes de bardas cercanos, se detectó
la presencia de hidrocarburos livianos (gasolina) proveniente de una vieja
pileta de purga instalada por el anterior operador. Esta
pileta, ubicada dentro de los límites de la Planta de Tratamiento de Gas,
recepcionaba los efluentes del proceso, tales como los drenajes y purgas
de separadores ínter - etapas de los equipos compresores, de los
separadores de entrada, de la planta de tratamiento y de la compresora
(agua, condensados y gasolina). Inmediatamente
después de detectado el problema se construyó una pileta de hormigón
con un tanque metálico en su interior en el que se reciben todas las
purgas del proceso las que luego son derivadas al circuito de producción.
Posteriormente se contrató una consultora que realizó el estudio
hidrogeológico, utilizando las perforaciones freatimétricas existentes y
30 nuevos sondeos. Se compiló información sobre morfología, clima, cota
topográfica de los freatímetros, mediciones de profundidad de los
niveles de agua y análisis de agua especialmente sobre concentración de
hidrocarburos. Estos datos se utilizaron para elaborar una red
equipotencial y determinar el sentido de flujo subterráneo y la posición
del sector donde se registraban tenores elevados de hidrocarburos. Mediante
este estudio se determinó que el volumen de hidrocarburo existente en el
acuífero era del orden de 1.280 m3. De
los distintos métodos posibles a aplicar (trincheras de intercepción,
barreras hidráulicas, bombeo desde pozos de gran diámetro, pozos de gran
diámetro con colectores radiales y pozos convencionales), se propuso una
variante de estos últimos, consistente en la extracción por vacío. Este
método, denominado "Sistema de extracción de dos fases",
implica acceder a la Fase Libre No Acuosa (FLNA) mediante perforaciones de
pequeño diámetro (4"), desalojando el hidrocarburo líquido y
gaseoso con la aplicación de vacío desde la superficie. Para ello se
utilizaron dos equipos generadores de vacío conectados cada uno de ellos
a una batería de pozos de extracción. La
selección de este sistema se basó en la escasa extensión y profundidad
del acuífero, el carácter artificial de su recarga (infiltración de
agua de riego), la baja densidad del hidrocarburo y la presencia de una
costra calcárea a poca profundidad. La potencial efectividad del sistema
se corroboró mediante un ensayo piloto. Ensayo
Piloto Con
la finalidad de verificar la factibilidad de aplicación del sistema de
extracción 2 fases en el sitio y determinar el radio de influencia del
vacío por pozo de extracción, a los fines de preparar un diseño de
remediación, se llevó a cabo un ensayo piloto entre los días 3 y 7 de
noviembre de 1997, con un equipo móvil de extracción de dos fases, con
bomba de vacío de 0,5 atmósfera y 3,5 metros cúbicos por minuto de
flujo. Este
ensayo se realizó dentro de la Planta de Tratamiento de Gas, en las
inmediaciones de la cámara de purgas operativas. La
densidad de pozos existentes en el lugar permitió un detallado
seguimiento de los fluidos del subsuelo y definir el radio de influencia
del vacío. Cabe señalar que en esta zona se encontraba originalmente la
fuente de contaminación y por ende los mayores espesores de FLNA, lo que
hacía muy conveniente evaluar el comportamiento del sistema en ese lugar. Para
llevar adelante el ensayo se utilizó un pozo de extracción y cuatro
pozos de observación. El
pozo de extracción se perforó con una profundidad final de 5,00 m con un
filtro de ranura continua en los tres metros inferiores y dos metros de caño
ciego. El espacio anular hasta un metro por encima del filtro fue
rellenado con grava seleccionada, luego un tapón de 0,50 m de arcilla y
por último hasta la superficie con mezcla cementícea. Como
pozos de observación se acondicionaron cuatro freatímetros existentes (a
7,26 m, 10,55 m, 25,70 m y 32,58 m del pozo de extracción
respectivamente), para lo cual se cementaron los espacios anulares en el
tramo superior y se colocaron acoples en el tope para posibilitar la
medición del vacío. De
los resultados del ensayo se determinó, en forma conservadora, un radio
de influencia del vacío de 30 metros. Esto se debe en parte a la
presencia de un nivel más o menos continuo de cementación calcárea a
aproximadamente un metro de profundidad, cuya baja permeabilidad vertical
permite la propagación lateral del vacío, evitando parcialmente el
"cortocircuito" con superficie. Durante
el ensayo se registraron las variaciones del espesor del sobrenadante, la
recuperación de niveles de la FLNA y se tomaron muestras de los líquidos
y vapores que se extraían. En vapores se determinó un promedio del 5%
(50.000 ppm) de hidrocarburos. Este
valor es muy considerable, ya que permitió evaluar una recuperación de
hidrocarburos en la fase gaseosa muy importante. Los demás gases
presentes en las muestras correspondían principalmente a los que componen
el aire que atravesaba el suelo por causa del vacío aplicado (nitrógeno,
78,3 a 79 %; oxígeno, 12,3 a 13,5 % y anhídrido carbónico, 2,0 a 4,6
%). Para
los líquidos, varias determinaciones en los efluentes del tanque de
separación permitieron observar una concentración inicial de HC superior
al 30 %, disminuyendo progresivamente hasta obtenerse una muestra final
con un 5 % de HC. Los resultados indicaron una recuperación de 140 L/h de
hidrocarburos (3,3 m3/día), de los cuales 100 L correspondían a fase líquida
y 40 L a fase gaseosa. Diseño
del Sistema de Extracción Para
la remediación del área se instalaron dos baterías de 11 pozos de
extracción cada una, conectadas a sendos equipos de extracción de dos
fases, a razón de un equipo por cada batería. Cada equipo trabaja con un
vacío del orden de 10 a 12 pulgadas de columna de mercurio (0,3 a 0,4
atm.), siendo esta la condición de trabajo óptima. A través de cañerías
plásticas enterradas se conectan los equipos a los pozos, que están
sometidos a un vacío de 8 a 9 pulgadas de columna de mercurio, valor
variable de acuerdo al comportamiento de cada uno de ellos. Cada conjunto
opera como una unidad independiente, aun cuando la salida de líquidos y
vapores de ambos tengan un destino común. El
sistema de extracción es complementado por una red de 38 pozos de
monitoreo freatimétricos, acondicionados para la observación de la
remediación, especialmente el espesor de FLNA y el vacío en dichos
pozos. La
primera fase del trabajo, comenzada en Diciembre de 1998, consistió en la
eliminación de sobrenadante de HC en la fase líquida con la menor
cantidad de agua posible, para evitar el descenso del nivel freático y
por ende minimizar la migración vertical hacia abajo del hidrocarburo con
el consecuente "manchado" de la zona de acuífero aún no
contaminado. Tras
un corto período de operación se visualizó una reducción en el flujo
de HC y un aumento de agua. Esto generaba un cono de depresión del nivel
freático, observable en los pozos de monitoreo, y en este punto se producía
la rotación de pozos. Es de destacar que el comportamiento de los pozos
no fue uniforme. Resultados
y evolución de la remediación Respecto a la remoción de hidrocarburos líquidos
se observa que se ha producido una efectiva reducción de la superficie y
volumen de la pluma de FLNA desde el inicio del proyecto, con un escaso
remanente (8,5 %) que fue removido casi totalmente durante Noviembre de
1999 y Marzo de 2000. Cada
equipo de extracción, además de los caudales de líquido extraído,
remueve en forma simultánea importantes cantidades de gases y vapores,
que en parte se corresponden con los ocluidos en el subsuelo y en parte
debido al efecto instantáneo de "succión" sobre el
hidrocarburo, a través de cada uno de los tubos de extracción. En cuanto
a la remoción en fase gaseosa, el volumen total de gases removidos es de
2.403.300 m3. En función del promedio de las concentraciones determinadas
mediante cromatografía, se determinó que 18.404 m3 corresponden al
volumen de hidrocarburos removidos desde el inicio de las operaciones. Conclusiones
El sistema de remediación de suelos y agua subterránea diseñado y
utilizado en el proyecto de referencia, mediante la aplicación de vacío,
ha sido eficaz en la remoción total de la fase libre, compuesta
esencialmente de gasolina. El
amplio radio de influencia de propagación del vacío (30 m por pozo) ha
sido favorecido por la presencia de un nivel confinante en superficie
("cemento indio") y la proximidad del nivel de agua (3,0 m bajo
la superficie del suelo), a pesar de la elevada permeabilidad de los
sedimentos donde se aloja el acuífero (en este caso, antrópico). Además
de la remoción de la fase libre sobrenadante, se ha producido una
importante extracción de hidrocarburos livianos en forma de gas, lo cual
favorece la incorporación de aire y aporte de oxígeno al suelo. Este
subsidio de oxígeno es útil para el proceso de biorremediación que con
la población bacteriana autóctona continua degradando los hidrocarburos
remanentes. |
REPORTES Y ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS QUE OPERAN EN ARGENTINA PARA EL LOGRO DE UN DESARROLLO SOSTENIBLE
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